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汽輪工匠--沈原

沈原,輔機車間燃機管路裝配隊長兼調(diào)度員,冷作工;多年來,該沈原勤奮工作,鉆研技術(shù),務(wù)實創(chuàng)新,為公司燃機生產(chǎn)做出了杰出的貢獻,他的事跡主要體現(xiàn)在:始終對自己高標準、嚴要求,刻苦鉆研6B、9E燃機技術(shù),吸收國外技術(shù),在生產(chǎn)中改革創(chuàng)新,解決許多生產(chǎn)及技術(shù)難題,為公司燃機產(chǎn)品不斷突破做出了很大貢獻。
燃氣輪機結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造難度大并要求高,燃機管路分為近30個系統(tǒng)部套,密集復(fù)雜,圖紙近千張,質(zhì)量要求極高,生產(chǎn)難度大,沈原通過鉆研,改變以前在機組上一一裝焊管路的工作方法,采用大部分管組離線制作,在車間裝配焊接好,再到機組上裝配,此方法大大縮短生產(chǎn)周期,并提高了產(chǎn)品質(zhì)量;小直接管路制作不好,會發(fā)生漏油現(xiàn)象,沈原發(fā)現(xiàn)小直徑管橢圓度和光潔度是管路接頭密封關(guān)鍵因素,并發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)管卡接頭精密度不夠也是主要原因,立即向公司匯報,并建議采用T管和進口管接頭,這次鉆研解決了公司多年的生產(chǎn)難題;9E燃機是公司從國外引進的技術(shù),國產(chǎn)化是重中之重,沈原不但帶隊完成國內(nèi)第一臺主機管路國產(chǎn)化生產(chǎn),還先后完成輔機模塊、閥站、前置模塊等重點部套國產(chǎn)化生產(chǎn)任務(wù),為燃機國產(chǎn)化自制率提高做了大量工作,也為公司節(jié)省可觀的外匯。
在2017年6B燃機生產(chǎn)過程中,沈原充分利用庫存,周六日來上班,核對試驗部套、零件庫存,從彎管、管件、法蘭到卡套、甚至小到螺栓、螺母,一一核對,凡是庫存零件能保證產(chǎn)品質(zhì)量的都利用,為公司節(jié)約大量成本。6F.03燃機首臺裝配,GE公司派人現(xiàn)場指導,按GE要求生產(chǎn),但隨著逐步裝配,公司一些裝配條件與GE不同,出現(xiàn)一些裝配難題;管路系統(tǒng)公司采用部分先預(yù)焊接,與汽缸等連接口采用現(xiàn)場實配,GE人員起初起懷疑態(tài)度,沈原帶隊一一配好管口接縫,再拆下焊接,表面處理后,裝配完全與接口吻合,打消GE裝配人員的顧慮,并且對公司管焊縫贊不絕口。6F.03燃機一號軸承進回油管裝配復(fù)雜,裝配空間小,進油管套在回油管內(nèi),緊挨啟動電機軸,要變換空間位置,管裝配調(diào)節(jié)困難,沈原提出在軸向增加鼓筒來調(diào)節(jié)空間裝配位置,得到設(shè)計人員認可,經(jīng)過3天的努力,解決一號軸承進回油管安裝難題。6F.01燃機二號軸瓦測量熱電偶裝配是一個難題,熱電偶套管空間位置小而且U形變換三道彎,安裝技巧要求極高,在生產(chǎn)準備時,GE人員就提出安裝困難,要求增加熱電偶預(yù)損壞數(shù)量,公司電工和GE人員安裝時連續(xù)損壞4件熱電偶,不能繼續(xù)安裝,在懷疑熱電偶套管時,沈原站出來主動承擔裝配熱電偶工作,提出適當加潤滑劑和安裝不斷敲擊管工藝方案,得到GE人員的認可,他憑 著“手感”,成功解決安裝難題。沈原不但燃機生產(chǎn)技術(shù)高超,而且他領(lǐng)隊的燃機現(xiàn)場生產(chǎn)團隊,工作有序,敢于擔當;公司要求首臺6F.03燃機機組與3月12日轉(zhuǎn)移試驗站,因首臺生產(chǎn),在轉(zhuǎn)移前10天,近一半管路還沒裝配,時間緊張,沈原說作為黨員和勞動模范我保證帶隊按時保質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù),在他的感應(yīng)和號召下,團隊心一致,加班加點,每人每天按時完成沈原安排的工作,在大家一起努力下,原準備月底完成的機組,3月12號按時轉(zhuǎn)移試驗站。
沈原帶隊先后完成6B、9E、6F燃機管路裝配生產(chǎn)達50多臺,產(chǎn)品不但質(zhì)量穩(wěn)定,而且逐步提高;沈原是一個為自己想得少、為公司想得多的人,他在燃機制造中傾注了滿腔熱情;沈原用他的實際行動詮釋著一名共產(chǎn)黨員的先鋒模范領(lǐng)引作用;因工作業(yè)績優(yōu)秀,2015年沈原獲“南京市勞動模范”稱號,并多次獲得 “集團公司先進工作者”、“公司優(yōu)秀黨員”“質(zhì)量銀、銅牌獎”等榮譽稱號。